能源知识

天龙矿业铸造车间 “补短板、强弱项”实现初步蜕变‘米兰体育官网登录入口·官方网站’

2024-11-05 16:48:03
浏览次数:
返回列表
本文摘要:随着寒冷天气的到来,天龙铝业一线员工又将步入高温环境。

随着寒冷天气的到来,天龙铝业一线员工又将步入高温环境。总结一年前的今天,铸车间不存在人员、设备与产量不给定和1#铸机满负荷单机运营只得已完成产量的问题。

从公司到车间,所有人都心系铸锭,特别是在到了六至九月份,天气炎热,员工因各种因素流失率减少。车间经常出现缺员、无可用设备等导致频密的欠产,公司调来管理人员加班费进3#铸机追上产量。

为尽快摆脱困境,车间希望在多领域提质增效、节本降耗。同时,在分公司领导反对协商下,车间的组织技术人员到周边同行业对标,通过捉重点、补短板、高低项构建可行性转变。一、面对铝锭市场下滑,公司第 一季度亏损,号召公司声援,车间通过工艺管控、小改为小革,构建提质增效;(一)铸机已完成钛白粉喷涂装置设计加装工作,目前用于效果较好。通过技改可使部分钛白粉替换脱模剂的用量,使脱模剂用量由16kg/班次降至12kg/班,预计节约辅材资金17.17元/班,总计18852.66元/年。

(二)通过铸模技改,增加打包带用量,由原设计3道变成2道,由原本的2.5公斤/墩降至1.66公斤/墩,节约500公斤/天,全年节约182.5吨,节约资金73万元/年;包扣住节约600个/天,全年节约219000个,单价:0.18元/个,节约资金3.942万元/年。总计节约资金76.942万元。

(三)通过对标自学对2#铸机溜槽设计稳流装置,效果显著。减少因控流水平导致厚锭卡机致铸机非停的故障率。二、已完成主要生产设备升级换代,保证已完成产量任务。

(一)2#34吨/小时铸造机线投入使用,构建了34吨/小时铸造机线的一开一备,为主要设备获取了充足的维护保养周期。累计2018年5月铸车间将铸机生产能力超过额定产量。(二)在2#混合炉大修期间,铸车间决定对1#3#混合炉危险性点源每日测温,存留记录,同时每周组 纱各项应急预案演练,保证生产安全性有序。三、狠抓班组建设,构建安全性平稳生产。

针对铸车间52%民族概率的特点,引领职工竖立较好的职业道德,心态做立足本职,敬业爱岗。引领职工稳固竖立企业昌我荣,企业衰我忘,与企业共存亡的命运共同体意识,把企业的发展与个人的前途密切连接。制订严苛的职工纪律,创建起约束机制,引领职工在自己的岗位上心态模范地遵从。

构成计划、继续执行、检查、总结环环相扣的PDCA循环,把经常出现的问题力争由大到小、逐步解决问题。四、捉现场定置管理,规范有序胆高效。通过每周全员安全性培训和班前会安全性教育,车间职工安全性生产意识大大提升,更进一步优化现场工器具定置。车间修理人员历时20余天,利用工程剩下材料,已完成生产现场人车分离出来护栏焊制,使车间目视化工作有了新的起色。

较好构建了让职工深度尊重、让职工心态参予、让职工获益的目标。铸车间通过全员参予,群策群力,大力前进技术革新,在日常工作中引领职工竖立效益观念,在各自的实际工作中节能降耗,增收节支,从点滴转行,节约一分钱、一块铁、一个螺丝钉,以尽可能少地投放获得大的经济效益,在市场竞争中保住主动。


本文关键词:米兰体育官网登录入口·官方网站,网页登录入口

本文来源:米兰体育官网登录入口·官方网站-www.acxtl.cn

搜索